工作原理:压缩空气从输入口进入旋风叶(2)沿切线方向产生强烈旋转,夹杂在气体中的水珠和杂质获得较大的离心力,并高速与水杯内壁碰撞,从气体中分离出来,凝聚于水杯里。压缩空气流经中间的滤芯(5)时,灰尘被拦截,经过两次净化后,洁净的压缩空气进入调压阀。当顺时针旋调压阀手柄(10),经过压缩弹簧(11)推动膜片(12),带动阀杆(8)下移,便有气流输出。输出的气流进入气腔(9),在膜片上产生一个推力,这个推力总是力图把阀口关小,使输出压力下降,当作用在膜片上的推力与弹簧的作用力平衡后,便形成一定的稳定压力从输出口输出,进入油雾器。随着科技的发展,跳汰机的自动化程度越来越高,降低了人力成本。陕西工程跳汰机厂家直销

跳汰机的优点在于其结构简单、操作方便、处理能力大,且能够适应不同粒度、形状和密度的物料。然而,跳汰机也存在一些局限性,例如对于粒度差异较小或密度相近的物料,其分选效果可能不佳。此外,跳汰机的能耗相对较高,且在使用过程中需要定期维护和检修。随着科技的进步和工业的发展,跳汰机也在不断地进行技术革新和改进。例如,通过优化跳汰机的结构设计和参数设置,可以提高其分选精度和效率;引入自动化和智能化技术,可以实现跳汰机的远程监控和自动控制,降低操作难度和人工成本;采用节能技术和环保材料,可以降低跳汰机的能耗和排放,实现绿色生产。内蒙古跳汰机维护跳汰机作为选煤工艺中的关键设备,其性能和稳定性直接影响到整个选煤流程的效率和质量。

跳汰机用水量包括筛下顶水和冲水。冲水的用量一般以给料口的原料能完全润湿为准。冲水的用量约占总水量的20%~30%。筛下顶水占总水量的70%~80%以上。前段的筛下顶水将成为后段的运输水。筛下顶水的作用主要是补充筛下水量的短缺,减小跳汰室和空气室之间在工作时的液位差,其目的是增加空气室内压缩空气的压力。筛下顶水所形成的上升流速很小,约在0.5~1.5cm/s范围内,不会明显地改变脉动水流的上升和下降速度。但由于它减小了跳汰室和空气室之间的液位差,增加了压缩空气的压力效应,使脉动水流上升时提早开始,下降时提前结束,因而增强了上升水流的作用,减弱了下降水流的作用。增加筛下顶水用量,能提高床层松散度,减弱吸啜作用和细粒物料的透筛。分选0~50(或60)mm不分级原煤时,水量耗量约为2~3.5m3/(t原煤);分选块煤时,水量耗量约为4~5.5m3/(t原煤)。在筛下顶水分配上,用量比第二段大,而且各段的各分室通常也是由入料端到排料端依次减少的。
随着煤炭开采机械化程度的提高,混入原煤中的矸石量、煤量增加。采用喷水灭尘技术后,原煤水分增加,需要在工艺流程和选煤设备等方面采取新的技术措施。近年来,德国研制成选矸石用的动筛跳汰机。它既可增大选煤厂处理能力,又能提高全厂的数量效率和简化煤泥水系统。1989年我国也研制成功了动筛式跳汰机,并在生产上应用。在洗选粉煤方面,德国研制出多种洗选煤泥的复振跳汰机,这种跳汰机是在正常跳汰周期的进气期迭加几小时周期,这样可以将跳汰机的洗选下限降到0.2mm左右。分选不完善度I值约为0.18。另一种迭加周期GHH型煤泥跳汰机,该机的迭加周期特点是低频为20r/min,在进气阶段可加几个小脉冲,使床层松散时间由0.4s延长到2s多。小脉冲断续补充能量的结果,使得高密度物料下降时,低密度物料仍继续悬浮,改善了分层条件提高洗选效果。跳汰机作为选煤设备,在煤炭加工行业中具有举足轻重的地位。

跳汰机由机体1、风阀2、筛板6、排料装置4、5和排矸道8、排中煤道7等部分组成。机体由纵向分隔板9分为空气室和跳汰室,两室的下部相通。空气室上部密闭,设有特制风阀,风阀的作用是将压缩空气交替地给入空气室中,同时按一定的规律将空气室中的压缩空气排出室外。当给入压缩空气时,跳汰室中的水上升;待空气室的压缩空气排出时,跳汰室中的水位又自动下降,因此,推动跳汰室水面上下运动形成脉动水流10,如改变给入的压缩空气量时,可以调节跳汰机中的水流冲程,改变风阀的运动速度也可调节水流脉动的频率。顶水从空气室下部顶水进水管13进入以改变跳汰机水流运动特性,并在跳汰室中形成水平流,便于运输物料,同时使物料在跳汰室中进行松散和分层。跳汰机中的冲水是从机头与原料煤一起给入的。原料煤在跳汰机中经分层得到分选后,在矸石段和段中煤段的重产物矸石、中煤,分别经各段末端的排料装置排到各自的排料道,并与透筛的小颗粒重产物一块排到各自的排料口,再经与机体密封的脱水斗子提升机排出。轻产物(精煤)自溢流口排出机体。跳汰机是选煤行业中不可或缺的重要设备,其分选效果明显。内蒙古跳汰机流程图
跳汰机的操作简便,维护方便,深受选煤厂家的喜爱。陕西工程跳汰机厂家直销
打开电磁阀前的球阀,关闭高压风放风阀门;高压风进入气缸,确认各滑动风阀处于关闭状态;4)、启动电磁阀,滑动风阀开始工作;调整减压阀,使高压风为0.3—0.4Mp;调整油雾器给油量,大约1分钟3—4滴;调整气缸缓冲,使风阀动作迅速,且不撞缸;连续运转4小时,观察风阀系统工作状态;4.3试运排料装置1)、盘动排料轮,应轻松自如;如有卡阻现象,应进行调整;2)、短时启动排料装置,确认排料轮转向的正确性;排料轮转向如下图所示:如反向,调整电机接线。排料轮转向示意图陕西工程跳汰机厂家直销