编者按目前,我国累计光伏装机容量已超过28GW,2013、2014连续两年新增并网光伏发电容量均超过10GW。随着光伏电站大规模建设并陆续并网,运维已上升为光伏电站的工作重心,其直接关系到电站能否长期稳定运行,关系到电站运维成本、投资价值及**终收益。2015年将是我国光伏产业的大发展之年,也是考验光伏电站运维能力之年。目前,光伏电站建设有组串式逆变器与集中式逆变器两种设计解决方案,本文针对以上两种方案在运维工作中的实际情况,包括安全性与可靠性、运维难度与故障定位、故障导致损失、故障修复难度、防沙尘与防盐雾等各方面进行对比,以期保证光伏电站长期平稳运行,达到规划设计的发电目标,早日收回建站成本并实现盈利。目前,光伏电站设计因采用不同逆变器而分为两种方案:集中式逆变器方案与组串式逆变器方案。集中式方案采用集中式逆变器,单台容量达到500kW,甚至更高。1MW子阵需2台逆变器,子阵内所有组串经直流汇流箱汇流后,再分别输入子阵内2台逆变器。(方案见图一)组串式方案采用组串式并网逆变器,单台容量只有几十kW。1MW子阵需约30台逆变器,子阵内光伏组串直流输出直接接入逆变器。(方案见图二)因光伏电站采用的方案不同。溧水区工商业电站运维代建。高新区分布式电站运维投资

增加涉网设备防火墙)屋顶锈蚀桥架、电缆槽盒改造防雷接地、安全标识、不规范爬梯改造等三、光伏电站技改目的提高设备效率,提高发电量提高设备安全,优化生产环境提高设备故障快速处理能力降低运维成本四、光伏电站技改工作技术改造准备工作(技改申请、方案制定、经济性评估等)技改方案论证技改协议、技改合同签署技改实施设计施工管理、技改文件管理技改评价等五、光伏电站具体实施效益型技改效益型技改是为提高电站的发电能力、发电效率,改善或提高电站的经济效益而进行的设备更新、改造和升级。1、电站增容很多设计院给出的设计按照1:1的容配比进行设计,实际上从系统平均化度电成本(LCOE)和内部收益率(IRR)来看,系统**优的容配比要大于1:1。存量电站还考虑到系统损耗(组件衰减、安装方式、线损、组件遮挡和一致性问题),通过补偿超配和主动超配的方式使电站增容。①补偿超配—调**配比,使逆变器在光照**好的时候能达到满载输出。②主动超配—在补偿超配使得逆变器部分时间段达到满载工作后,继续增加光伏组件容量,通过主动延长逆变器满载工作时间,在增加的组件投入成本和系统发电收益之间寻找平衡点,实现LCOE**小,这就是光伏系统主动超配方案设计思路。京口区分布式电站运维厂家高淳区工商业电站运维代建。

1、逆变器关闭后的处理、进行检查、检修工作需在逆变器正常关闭后,等待5分钟,待电容放电完毕后,方可打开逆变器柜门;、因外部电网原因导致逆变器关闭时,逆变器将自动进入重启状态。2、直流输入不足、检查直流侧断路器确已合好,检查直流汇流母线电压;、检查直流电压测量值与显示面板数值一致,若一致则确定是电压传感回路不正常,检查接线有无脱落,熔丝是否熔断,电路板有无损坏。3、线路准备未就绪、检查交流侧断路器确已合好,检查逆变器交流侧电压在额定值左右;、检查交流电压、频率测量值与显示面板数值一致、若一致则确定是线路电压传感回路不正常,检查接线有无脱落,熔丝是否熔断,电路板有无损坏。4、逆变器温度过高、检查空气过滤网是否清洁无杂物,是否堵塞;、检查风扇工作正常;、检查温度测量装置是否正常。5、直流输入过流、检查直流电流传感器的接线是否正确,接线牢固,无脱落等;、将逆变器的功率调节点设定为10%,让逆变器运行,测量实际电流是否与面板显示一致。
重复的事情**做,运维没有什么复杂的工作,都是很细致、很繁琐,但是把这些工作更精细化,让大家能从繁琐的工作中解脱出来,从而不断地解决这些事情。第三块是运维的评价可量化。运维过程需要严格的记录,发现问题并不可怕,可怕的是发现问题不解决,通过对于故障的发生,到故障时间的记录,到响应速度的**,一直到消缺的解决,通过几个方面的把控,让运维结果可量化。让持续改进可预见,就是所有的电站,要通过是科学的管理制度、第二方面是我去执行这个事情,第三方面是通过过程的监督,让运维持续改进的结果可以预见。上面和下面的图是工器具的变化,左上是改进前,左下是改进后,这是对工器具的整理,大家看到变化还是很明显,这是整理以后的情况,我们想通过这样的整理或者梳理,让整个电站的工器具管理更加规范,运维的工作就会很**。接下来是汇流箱,以下是两个图的对比,左边是未封堵图,右边是使用了***泥封堵的。下面是对于支路标签的完整性,可以保证故障排查的时候精细地找到支路的点在哪儿。有些问题可以通过运维过程中规范化把问题解决,有些问题要在建设的过程中就把问题解决。组件的清洗,清洗完之后,组串支路电流提升。丹阳分布式电站运维代建。

16进1出,合计功率80kW)故障,即导致涉及该汇流箱的所有组串都不能正常发电,将影响整个子阵发电量约8%。因汇流箱通信可靠性低,运维人员难以在故障发生的***时间发现故障、处理故障。多数故障往往在巡检时或累计影响较大时才被发现,但此时故障引起的发电量损失已按千、万计算。如果一台逆变器遭遇故障而影响发电,将导致整个子阵约50%的发电量损失。集中式逆变器必须由人员检测维修,配件体积大、重量重,从故障发现到故障定位,再到故障解除,周期漫长。按日均发电4小时计算,一台500kW的逆变器在故障期间(从故障到解除,按15天计算)损失的发电量为500kW×4h/d×15d=30000kWh。按照上网电价1元/kWh计算,故障期间损失达到3万元。组串式方案分析同样不考虑组件自身因素、施工接线因素及自然因素的破坏,采用组串式方案的光伏系统因没有直流汇流箱,无熔丝,系统整体可靠性大幅提升,几乎只有在遭遇逆变器故障时才会导致发电量损失。组串式逆变器体积小,重量轻,通常电站都备有备品备件,可以在故障发生当天立即更换。单台逆变器故障时,**多影响6串组串(按照每串20块250Wp组件串联计算,每个组串功率为5kW),即使6串组串满发,按照日均发电4小时计算。扬中工商业电站运维代建。浦口区分布式电站运维融资
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但是逆变器厂家已不生产该型号逆变器,运维难度大;负责项目的运维部门对发电量有考核指标;电站改造是目前利用人员、提升收益的有效途径;现阶段新建电站的收益下降,风险较大,电站技改更为保险。改造内容前期对1MWp,两台集中式逆变器进行改造。把集中式逆变器替换成组串式逆变器。现场勘查屋顶、组件、直流汇流箱、桥架、直流配电柜、集中式逆变器、变压器技改难点①集中式逆变器的输出电压是270V,市面上三相组串式逆变器逆变器电压为380V/480V/540V等;②集中式逆变器是放在地面,组串式逆变器考虑直流损耗的关系放置在屋顶;③原有项目要拆除的部分。技改方案方案一:更换集中式逆变器的同时更换变压器,增加了变压器的成本;方案二:通过软件把组串式逆变器的输出电压调成270V,但是逆变器会降载输出,数量会增加。逆变器数量对比方案经济性对比方案一(380V方案)要更换变压器,施工难度大,原有的变压器也没有地方存放。故选择方案二(270V方案),从经济性角度也有优势,预测系统效率从64%提升至70%,提升6个百分点。全年发电量提升8万度电。全年收益提升约为。(注:电站发电效率提升越大,技改效果越明显。)改造方案详情总结下半年来看。高新区分布式电站运维投资
无锡亮辉新能源有限公司是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在江苏省等地区的能源中汇聚了大量的人脉以及**,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是比较好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同无锡亮辉新能源供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!